浙江杰德管業(yè)科技有限公司
Zhejiang Jiede Pipeline Technology Co., Ltd

舊管道系統(tǒng)“無感”升級——鍍鋅/銅管到不銹鋼的帶壓改造實戰(zhàn)-杰德資訊|不銹鋼|雙相鋼|管件|彎頭|法蘭|三通|大小頭|翻邊|管帽|預制管|多通管方案

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文章附圖

一、項目痛點

  • 不能停輸:醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心、星級酒店等“零停水”場景,傳統(tǒng)“放空前拆換”模式導致每小時損失以萬元計。
  • 材質斷層:鍍鋅鋼管(GB/T 3091)內徑銹蝕后縮小 3–6 mm,銅管(GB/T 18033)為英制系列,與不銹鋼管(GB/T 19228 系列)存在“外徑-壁厚-螺紋”三重差異。
  • 污染風險:切割碎屑、鐵銹一旦進入支管,可能堵塞精密空調加濕器、醫(yī)用氣體終端,引發(fā)二次事故。

二、總體策略:三步“無感”切換

  1. 帶壓開孔取點 → 2. 轉接段預制 → 3. 順序沖洗切換
    核心原則:任何時刻至少保留一條通路,壓力波動 ≤ 0.05 MPa,濁度變化 ≤ 1 NTU。

三、關鍵技術節(jié)點

3.1 帶壓開孔(Hot-Tap)

  • 適用工況:管徑 DN25–DN150,壓力 ≤ 1.6 MPa,溫度 ≤ 85 ℃。
  • 設備選型
    – 鏈條式開孔機(REED DBT/SAIN QPT 系列),刀頭采用 316L 雙相鋼 M35 高速鋼齒;
    – 專用閘閥閥芯(全通徑球鐵 + EPDM 密封),開孔后閥門可直接作為隔離閥留存。
  • 關鍵步驟
    ① 鞍型座定位→氬弧點焊 4 點定位,避免滿焊變形;
    ② 開孔前 30 s 注入食品級潤滑脂,降低鐵屑黏附;
    ③ 完成開孔后,關閉閘閥,泄放鞍座內殘壓,拆開孔機,立即轉入轉接段安裝,全程 ≤ 8 min。

3.2 轉接頭設計(System Compatibility)

表格
復制
舊材質公稱直徑實際外徑轉接方案密封等級
鍍鋅鋼管DN25Φ33.7 mm316L 異徑溝槽式機械三通(Victaulic Style 72)+ 304 橡膠墊圈PN16
銅管1″Φ28.6 mm銅-不銹鋼過渡接頭(Lo-Vent 系列)+ 雙卡壓(卡壓前退火銅端)PN20
銅管2″Φ54.0 mm采用“銅內螺紋 + 不銹鋼外螺紋”活接,螺紋涂 Loctite 55 麻絲替代生料帶,防電偶腐蝕PN16
電偶腐蝕防控:在異種金屬界面加 0.5 mm 厚 PTFE 隔離墊片,并將不銹鋼側作為陰極,鍍鋅/銅側作為陽極,可延緩點蝕 5–7 倍。

3.3 系統(tǒng)沖洗(Sequential Flushing)

  • 分區(qū)原則:以“支管→立管→干管”逆流沖洗,避免污物正向進入終端。
  • 沖洗流速:≥ 1.5 m/s(DN50 管對應流量 11 m3/h),持續(xù) 15 min,直至出口濁度 < 1 NTU、鐵離子 < 0.1 mg/L。
  • 臨時過濾:在回水口加 60 目 Y 型過濾器,每 5 min 拆洗一次,記錄壓差變化曲線,作為沖洗終點判據(jù)。
  • 鈍化預膜:沖洗后注入 3% 檸檬酸 + 0.2% 緩蝕劑(苯并三氮唑)循環(huán) 2 h,pH 3.5–4.0,完成后立即排空并用氮氣吹干,形成 Cr?O? 鈍化膜,降低初期黃水風險。

四、施工流程(以酒店 8–12 層客房立管為例)

表格
復制
時間作業(yè)內容系統(tǒng)狀態(tài)關鍵控制點
00:00–00:30安裝帶壓開孔機、閘閥正常運行壓力監(jiān)測,備用泵自動啟停邏輯投用
00:30–00:38完成 DN80 開孔、關閉閘閥正常運行拍照記錄鐵屑量 < 2 g
00:38–01:10預制 316L 雙卡壓短管(長 300 mm)+ 溝槽式機械三通旁通閥微開,壓力維持 0.35 MPa卡壓后六角對邊尺寸 41.0±0.1 mm
01:10–01:25連接臨時旁通軟管(DN50 食品級 PU 管)客房水壓無感知旁通流量 ≥ 設計 60%
01:25–02:00切斷舊鍍鋅立管,換裝不銹鋼管段旁通供水采用鏈式管刀,45° 坡口,氬弧打底
02:00–02:30順序沖洗 3 次,每次 10 min旁通+正向聯(lián)合沖洗末端濁度 0.8 NTU,鐵離子 0.05 mg/L
02:30–02:40拆除旁通,關閉帶壓閘閥,系統(tǒng)復原正常運行壓力波動 0.02 MPa,客房末端無水錘聲

五、質量控制與驗收

  1. 焊縫射線抽檢:比例 10%,Ⅲ級合格;若不合格雙倍復檢。
  2. 壓力試驗:1.5 倍設計壓力 30 min,壓降 ≤ 0.05 MPa。
  3. 水質平行樣:沖洗前后各取 2 組,送第三方檢測,菌落總數(shù) ≤ 100 CFU/mL。
  4. 紅外熱像掃描:投運 24 h 后檢測接頭部位,溫差 ≤ 2 ℃(無滲漏)。

六、常見失誤與對策

  • 失誤 1:帶壓開孔后閘閥內漏,導致無法拆除開孔機。
    對策:選用“雙閘板 + 軟密封”專用閥門,并在開孔前做 1.1 倍壓力密封試驗。
  • 失誤 2:卡壓時模具未到位,造成短管拔脫 3 mm,運行時滲水。
    對策:采用“卡壓-環(huán)壓”雙保險工藝,卡壓后 100% 用 0.75 mm 塞尺檢測壓接長度。
  • 失誤 3:沖洗流速不足,鐵屑沉積在客房淋浴閥濾網(wǎng),投訴黃水。
    對策:在支管末端安裝臨時“沖洗用球閥+快接軟管”,強制形成 2 m/s 射流,每間房沖洗 30 s。

七、結語

通過“帶壓開孔 + 異徑轉接頭 + 順序沖洗”三位一體技術,可在零停水、零污染、零事故的前提下,把 20 世紀 80 年代的鍍鋅/銅制給水系統(tǒng)無縫升級到 316L 不銹鋼系統(tǒng)。某五星級酒店的實踐數(shù)據(jù)顯示:
  • 單根立管改造耗時 ≤ 3 h;
  • 客房端水壓波動 0–0.02 MPa,無投訴;
  • 改造后 1 年,系統(tǒng)鐵離子濃度下降 92%,年漏點數(shù)量由 17 個降至 0。
該方案已編入《既有建筑給水系統(tǒng)不銹鋼升級技術指南》(2025 版),可為醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等關鍵場景提供“無感”改造模板。